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大庆石化总厂ABS生产工艺攀上新高峰 “六小时接枝技术”国内领跑

      2006/11/13 0:00:01中国阀门网 点击数:178

中国阀门网】装置还是原来的装置,前后生产单元也未做改变,石化总厂只是通过调整参数和工艺配方,使ABS装置接枝聚合反应时间由原来的7.5小时缩短为6小时,从而将这个单元的产能提高了36.4%,每年可增加效益993万元。
  
  11月1日,这个厂自主研发的“六小时接枝聚合工艺”实现正式工业化生产一个月,经检测,产品各项性能指标全部达标,其中,冲击强度和拉伸强度都高于集团公司标准。该技术填补了国内空白,达到国际先进水平,使中国石油在这个领域拥有了具有自主知识产权的工艺新技术,ABS整体生产技术水平迈上了一个新台阶。
  
  石化总厂于2004年自主研发成功“小粒径PB聚合、附聚、高胶接枝技术”,使ABS装置由年产5万吨增加到10.5万吨。但接枝聚合单元反应时间为7.5小时,与世界先进水平相比存在一定的差距。为了提高ABS装置的产量,降低装置能耗和生产成本,向世界先进水平看齐,这个厂从2005年9月份开始,针对如何缩短接枝聚合反应时间进行了大量研究和开发工作。在不改变装置现有设施和凝聚、干燥、掺混造粒等工艺及操作条件的前提下,科技人员选择新型氧化还原体系,优化乳化剂种类,不断筛选适宜的聚合反应温度和搅拌强度等操作控制条件,采用同一批附聚胶乳进行了47批次接枝聚合试验后,最终确定出六小时接枝聚合的配方。
  
  经过8个月的不懈努力,今年4月份,“六小时接枝聚合工艺”工业化生产试验获得成功,5月份,通过集团公司专家组的验收。这项技术的应用不但使接枝单元产能提高36.4%,而且将ABS整个装置产能提高了7.14%,每年可增加销售收入3696万元,增效993万元。同时,年可降低生产成本116.27万元,并为装置将要进行的20万吨改造减少了两套接枝聚合系统的建设投资,价值2000万元。新工艺还进一步改善了产品质量,特别是在降低产品黄度方面有明显效果,提高了石化总厂ABS产品的市场竞争力。

(来源:大庆日报)

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